太鋼煉鐵廠原料作業區T2-2、T2-3管狀皮帶全長3.2公里,連接著儲運料場和燒結、高爐系統,是為燒結系統輸送混勻粉、為高爐系統輸送塊礦的“大動脈”。其運行效能高低,直接影響著燒結、高爐生產效率。2023年,公司給煉鐵廠下達了新的預算任務,為保證燒結、高爐用料需求,能不能經受住極致保供考驗,成為擺在煉鐵廠原料作業區的一大問題。
原料作業區必須想盡一切辦法,盡快提高T2-2、T2-3管狀皮帶輸送效率,以滿足后端工序生產需求。管狀皮帶因其設備特點,在實現清潔帶料的同時,也有運行不穩定,極易發生扭帶、爆管等故障。為盡快解決這些難題,原料作業區組織黨員和骨干深入開展攻關研究,經過認真的跟蹤觀察和分析,他們總結出影響管狀皮帶運力發揮的9大類問題,分門別類,對癥下藥加以解決。
針對料種切換影響運力問題,他們將小時帶料量和料種切換時間作為關鍵控制指標責任到人,加強與調度和保障作業區溝通,縮短切換時間,有效緩解了因料種切換影響運力問題。針對T2-2、T2-3管狀皮帶料咀堵塞、落料不正、管帶跑偏等多發故障,作業區以問題為導向,將各類設備故障進行匯總分析,針對每個問題點進行詳細研究論證,制定相應的改進方案,明確責任人,申報備件材料計劃,確定施工單位,利用系統定檢、生產間歇等各種時間分批分次進行實施。為促進T2-2、T2-3動力穩步提升,原料作業區每天的帶料量進行描點分析,針對問題持續改進,先后實施了料咀改造、安裝空氣炮等十余項小改小造項目,為系統的穩定可靠運行提供了堅實的基礎。
經過原料作業區全體職工的努力,T2-2、T2-3系統帶料量穩步提升,滿足了當前燒結和高爐用料需求,成為高效生產的可靠保障。
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